10月2日,焦页14-1HF井经过连日来的套管封堵现场施工奋战,试压成功,压力持续稳定在90兆帕,井筒无漏失,此举标志着新型高效套管堵漏技术——微孔高效套管承压堵漏技术在涪陵页岩气田首次应用获得成功。
由于页岩气井的特殊性、复杂性,操作上稍有不慎,就容易造成套管丝扣密封不严,加之目前没有专门针对页岩气井标准生产的套管,现场检测条件也有限,自去年以来,焦页5-1HF井、焦页5-2HF井等井相继出现完井套管漏失现象,成为制约涪陵页岩气田钻井工程进度和质量的一大瓶颈。同时,由于生产套管漏失,压力无法稳住,给后期的压裂试气、储层改造带来巨大困难。如使用国外相关堵漏技术处理,不但费用高,且堵漏成功率不高。
为解决这一难题,涪陵页岩气公司加强对套管堵漏技术的国产化攻关,与长江大学等高校紧密联系,联合研究。经过一年来的攻关研究,多次室内、现场试验,终于研制出新型堵漏材料和微孔高效套管承压堵漏技术。9月20日,焦页14-1HF井完井试压70兆帕无法稳压,试压不合格,经检测是套管漏失。于是大胆采用微孔高效套管承压堵漏技术,对该井进行套管封堵现场施工。该井的封堵成功,证明了该技术具有安全、方便、简捷、低成本、时间短、见效快等优势,很好地解决了涪陵页岩气田完井套管漏失的难题,为涪陵页岩气产能建设的加速推进提供了强有力的技术支撑。