面对蜡油加工能力高、渣油加工能力不足、柴油加氢能力过剩等难题,茂名石化科学调整生产计划,合理安排2号柴油加氢装置优化生产,首次配炼青岛石化互供的催化柴油,为平衡市场需求,做大物美价廉的精制柴油拓宽了途径。截至9月份,2号柴油加氢装置累计加工青岛石化互供催化柴油0.7万吨,创效178万元。
2号柴油加氢装置第一次配炼系统内互供的催化柴油,炼油分部联合二车间提前组织工艺、设备、安全等各专业讨论配炼方案,针对青岛互供催化柴油黏度大、密度高、油品所含的硫和氮难脱的特点,分别对原料油配比、反应温度、氢油比、氢气纯度等控制指标进行调整和优化,加班加点落实制定配炼青岛石化互供催化柴油方案。
为了确保精制柴油产品合格好用,联合二车间加大2号柴油加氢装置排废氢量,提高循环氢的氢纯度,提高循环氢压缩机转速,提升循环氢处理量,严格控制氢油比。同时,他们根据装置反应器催化剂活性情况,优化调整反应器床层温度,降低原料油的黏度。配炼过程中,车间严格按照原料油比例控制青岛石化互供催化柴油处理量,使其不高于15吨/小时,确保配炼青岛互供催化柴油成功。
车间加强操作人员的DCS监控操作,结合装置的运行情况,制定了班长和外操加强巡检的规定。对装置的关键机组进行每半小时巡检一次的特殊护理,确保装置随时有人在场,发现问题及时处理。