扬子石化热电厂自主开发节能技术——多变量给水母管自动控制系统日前成功在齐鲁石化热电厂投入运行,电耗下降20%。扬子石化以技术入股,通过具有资质第三方垫资建设,以5年增效期分享效益的技术模式,开辟了技术转让的新途径。这一技术在扬子石化年化节电450万千瓦时,折合增效200万元。
大型石化企业大都配建热、电联供的热电厂,通过燃煤或燃气等燃料,把水转化为所需要的蒸汽,部分作为热能供化工生产,部分转化为电力。
向高压锅炉汽包给水需要高压锅炉给水泵把高压水注入。为了保证注水安全,避免汽包干烧,企业热电装置都采用手工操作方式,以超过所需要的压力给水,确保生产安全,但也带来了电耗高的后果。
企业热电厂给水母管压力自动控制是一个被业界热议,并在不断进行探索的技术领域,其节能潜力受到广泛关注,目前仍没有成功实例。扬子石化热电厂跨汽机、锅炉、保运各专业技术人员联合攻关,他们查阅大量资料,自主编写控制程序,经过系统摸索和试验,反复调试,形成了多变量复合平衡协调控制系统,并于2013年10月接入DCS操作控制系统,实现了自手动到自动给水母管压力控制。经过测定,系统投入运行后,每吨给水电力消耗降低了0.3千瓦时,一年节电450万千瓦时(度)。目前该系统已经平稳运行1年半,显示该项目技术成功且成熟。
齐鲁石化热电厂同行获知该项目技术的成功之后,表示愿意有偿移植该项技术,并通过有资质的第三方,扬子石化以该项技术入股、由拥有资质的第三方垫资,建设齐鲁石化热电厂节能项目,运行年节能所增效由三方分享,并由扬子石化组成建设小组具体实施。项目于2015年5月初投入试运行,给水电耗下降20%,节能效果达到预期。
扬子石化节能技术以技术入股方式成功有偿转让,为技术创新增加效益搭设了有效平台,突破了现有体制和机制的限制。最近又有多家企业主动联系,表达了有偿获得该技术的意愿。