截至10月24日,大庆油田采气分公司生产深层气11.13亿立方米,外输天然气11.05亿立方米。
围绕“稳油增气”总体战略部署,今年年初以来,大庆油田天然气开发系统按照“加大老井挖潜控递减、加快产能建设提产量、加强市场开发增销量”的思路,细化全年气井产能建设总体安排,每周组织召开气田产能建设推进视频会、每月组织召开产能建设协调会,协调解决气田产能建设中存在的问题,切实加快气田产能建设进度。目前,汪家屯等7个区块正在进行地面站场施工。
为切实提高效益,做好储气库注气、溶解气增压外输、回收放空气和探井气等具体工作,大庆油田天然气开发系统在宋深103H井和宋深9H井探索开展探井试采气回收工作。今年4月21日正式运行后,已回收探井试采气627万立方米,为今后探井试采气回收增效积累了经验。
同时,大庆油田天然气开发系统狠抓天然气钻完井提质增效工作,优化方案设计,应用先进技术,强化过程管理,实现了施工费用不断降低,施工效率逐步提高。截至10月20日,大庆油田深层天然气已完钻4口水平井和2口直井,水平井钻井周期同比减少13.5天,直井钻井周期同比减少32.3天;完成直井压裂施工5口井13段,水平井3口井43段,施工效率同比提高5.3%,施工费用同比降低5.3%。
为实现“销售天然气23.5亿立方米”的目标,大庆油田天然气开发系统加大市场开发和销售管理力度,与城市燃气公司和用气大户共商扩大天然气利用领域的良策,建立上下游产销联动机制,探讨增销提效措施。4月开始,商品气日均增加20万立方米。今年前3个季度,大庆油田销售天然气17.13亿立方米,同比增长0.81亿立方米。
围绕“稳油增气”总体战略部署,今年年初以来,大庆油田天然气开发系统按照“加大老井挖潜控递减、加快产能建设提产量、加强市场开发增销量”的思路,细化全年气井产能建设总体安排,每周组织召开气田产能建设推进视频会、每月组织召开产能建设协调会,协调解决气田产能建设中存在的问题,切实加快气田产能建设进度。目前,汪家屯等7个区块正在进行地面站场施工。
为切实提高效益,做好储气库注气、溶解气增压外输、回收放空气和探井气等具体工作,大庆油田天然气开发系统在宋深103H井和宋深9H井探索开展探井试采气回收工作。今年4月21日正式运行后,已回收探井试采气627万立方米,为今后探井试采气回收增效积累了经验。
同时,大庆油田天然气开发系统狠抓天然气钻完井提质增效工作,优化方案设计,应用先进技术,强化过程管理,实现了施工费用不断降低,施工效率逐步提高。截至10月20日,大庆油田深层天然气已完钻4口水平井和2口直井,水平井钻井周期同比减少13.5天,直井钻井周期同比减少32.3天;完成直井压裂施工5口井13段,水平井3口井43段,施工效率同比提高5.3%,施工费用同比降低5.3%。
为实现“销售天然气23.5亿立方米”的目标,大庆油田天然气开发系统加大市场开发和销售管理力度,与城市燃气公司和用气大户共商扩大天然气利用领域的良策,建立上下游产销联动机制,探讨增销提效措施。4月开始,商品气日均增加20万立方米。今年前3个季度,大庆油田销售天然气17.13亿立方米,同比增长0.81亿立方米。